АНАЛИЗ обеспечения безопасности полетов, связанной
с поддержанием летной годности ВС и обеспечением качества ТО ВС эксплуатантов, подконтрольных Управлению, за 2013 год.
Состояние обеспечения безопасности полетов инженерно-авиационными службами (организациями по ТОиР), подконтрольными ДВМТУ ВТ Росавиации, оценивается количеством следующих учитываемых событий:
Авиационные инциденты – 29, из них:
инциденты, связанные с недостатками по ИАС - 2
- повреждения воздушных судов на земле - 3
Динамика и причинность инцидентов представлена в таблице:
Тип
ВС
|
Общее кол-во
инцидентов
|
Причинность инцидентов
|
Недостатки по ИАС
|
КПН
|
Ремонт и прочие
|
2013
|
2012
|
2013
|
2012
|
2013
|
2012
|
2013
|
2012
|
Ту-204-300
|
3
|
2
|
-
|
-
|
3
|
2
|
-
|
-
|
А-320
|
4
|
4
|
-
|
1
|
2
|
3
|
-
|
-
|
DHC-8
|
4
|
4
|
1
|
-
|
3
|
3
|
-
|
1
|
B-737
|
3
|
6
|
-
|
-
|
3
|
5
|
-
|
1
|
Ан-24
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
Ан-26
|
1
|
1
|
-
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
Як-40
|
2
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
2
|
Ан-28
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
Ан-2
|
1
|
1
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
Ми-8
|
6
|
6
|
1
|
1
|
5
|
4
|
-
|
1
|
AS-350
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
Ка-32
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
R-44
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
Ан-38
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ВСЕГО:
|
29
|
30
|
2
|
2
|
27
|
21
|
3
|
7
|
Количество общего числа инцидентов в сравнении с 2012 годом снизилось на один инцидент.
Причинность большей части авиационных инцидентов отнесена к конструктивно-производственным недостаткам АТ.
Инцидентов, связанных с недостатками инженерно- авиационной службы авиакомпаний, в анализируемом периоде – два ( против 2-х в 2012 году).
Уменьшение количества инцидентов в 2013 году отмечено в «Авиакомпании «Сахалинские авиатрассы» на самолетах B-737 (-3) и увеличение (+1) на самолетах Ту-204-300.
В 2013 году произошло 3 повреждения ВС с самолетами А-320 ОАО «Владивосток Авиа».
Инциденты, связанные с недостатками ИАС
12.01.2013 после взлета, в наборе заданной высоты полета вертолета Ми-8МТВ-1 RA-25738 при выполнении первого разворота на скорости 150-160 км/час, со слов КВС, возникла вибрация, сопровождающаяся посторонним шумом, неоднократно повторяющаяся в течение полета. При этом параметры работы двигателей и систем вертолета не изменялись. КВС доложил диспетчеру органа ОВД о создавшейся ситуации, принял решение о прекращении выполнения задания и возврате на аэродром вылета. Посадка на аэродроме Ноглики благополучно. Воздушное судно повреждений не имеет.
Причиной авиационного инцидента с вертолетом Ми-8МТВ-1 RA-25738 явилось возникновение вибрации, сопровождающейся посторонним шумом в полете, что обусловило возврат и посадку вертолета на аэродроме вылета.
Вибрация, с посторонним шумом в полете, возникла из-за повышенного люфта рычага ручки открытия блистера левого лётчика (по сравнению с состоянием аналогичного узла на других ВС), а также недостаточной натяжки троса лебедки ЛПГ-150М. Согласно пункта 16 технологической карты 132.20.00б (проверка работоспособности лебедки ЛПГ-150М), после зацепления карабина вертлюга за скобу рукоятки бортовой стрелы необходимо выбрать слабину троса. Эта работа при выполнении последнего периодического ТО по Ф-2 (100 час) 11.12.12г ИТС ЗАО СП «Авиашельф» была выполнена некачественно, что привело к возникновению вибрации в полете с появлением постороннего звука.
19.01.2013 при выполнении рейса 800 Менделеево - Южно-Сахалинск на ВС DHC-8-311 RA-67251 при выпуске шасси после установки рычага выпуска шасси («LANDING GEAR») в положение «ВЫПУЩЕНО» («DN») произошло срабатывание сигнализации отключения гидронасоса №2 («#2 ENG HYD PUMP» на «CAUTION LIGHT PANEL») с одновременным падением давления и уровня гидрожидкости в системе №2. Экипаж выпустил шасси от альтернативной системы согласно QRH «ALTERNATE HANDLING GEAR EXTENSION» и произвел благополучную посадку в а/п Хомутово, Южно-Сахалинск.
Причиной срабатывания сигнализации отключения гидронасоса №2 с одновременным падением давления и уровня гидрожидкости в системе №2 явилось её вытекание через место рассоединения корпуса клапана «SEQUENCE SOLENOID VALVE» и корпуса управляющего соленоида вследствие обрыва 3-х из 4-х винтов их соединения.
На самолете не была выполнена доработка «SEQUENCE SOLENOID VALVE» (Клапана управления открытия-закрытия створок ниши стоек шасси) в соответствии с Сервисным письмом Service Letter «TACTAIR FLUID CONTROL INC» #TFC-SL-2009-1.
Достарыңызбен бөлісу: |